首钢矿业水厂铁矿克服极寒稳生产
首钢矿业水厂铁矿克服极寒稳生产
1月份采剥总量超计划完成11.05万吨,铁矿石产量超计划完成1.25万吨
1月份,首钢矿业公司水厂铁矿干部职工克服极寒天气影响,精细组织、创新攻坚。采矿方面,采剥总量超计划11.05万吨,铁矿石产量超计划1.25万吨。选矿方面,精矿粉生产超计划0.66万吨、输出超计划0.32万吨。建材产品生产方面,产线处理量超计划7.09万吨,产品产量超计划5.91万吨,实现了生产经营“开门红”。
精细组织,提升生产组织效率。1月份,首钢矿业公司水厂铁矿干部职工以“资源大矿挑大梁”的责任担当,锚定目标,有序推进工作落实。在采矿生产组织上,完善《采矿总量生产组织规范》,以东排效率4200吨/时为目标,组织爬坡拉练,全面梳理解决班中配车、矿车运行、破碎站翻卸等问题,保证东排效率发挥;通过实施爆破、拓宽道路、缩减运距等方式提升采区技术状况,促进矿车提速提效。在选矿生产组织上,完成15台执行器电振安装,确保执行器下料通畅;及时更换旋流器沉砂嘴,确保旋流器分级效果达标;按日清透磁选机机槽,提高磁选机选别效果。在建材产品生产上,优化无人驾驶矿车作业环境和控制程序,提升运行效率;加强上料货源质量调控,及时调整装料块面比,满足高打效率需要;更换28毫米成品筛孔筛片,稳定保持建筑砟产率;将湿筛泵电机功率由142千瓦提升到160千瓦,提高筛分效率。
创新攻坚,解决现场瓶颈问题。首钢矿业公司水厂铁矿聚焦生产组织痛点、卡点、堵点,全面落实“一引领两融合”。优化采场爆破组织,最大限度保护到界边帮围岩,开展缓冲控制爆破技术研究,优化预裂爆破参数、改进装药工艺,改进爆破质量,节理裂隙发育地质条件复杂部位边坡出露半壁孔率较计划提升15.2%。优化建材生产组织,创新倒运模式,安排料棚北侧汽车销售、南侧内倒,实现车辆分流作业;安排推土机在不同水平维修指挥翻卸点位、矿车自卸备用场地,实现湿砂料棚降仓300吨。优化采场翻卸组织,通过多轮实验和模型优化,成功研发智能指示灯自动指引翻卸系统,彻底解决了西排破碎站两个翻卸口翻卸不均问题,使破碎站长期存在的衬板偏磨现象得到根本改善。
节能降耗,增强光伏绿电应用。首钢矿业公司水厂铁矿坚持极低成本理念,充分利用光伏能源优势,优化组织节能降耗。该矿将采场抽水作业与光伏发电相结合,组织北区泵站执行多峰抽水;以选矿流程设备转车不占用尖期为目标,倒排转车时间,在多峰基础上为提升光伏消纳率提供保障;将新厂球磨机定保安排在15点停机后,减少光伏发电高峰期单台球磨机定保停机;将建材产线单系列棒磨机多峰停机与光伏用电相结合,安排1~2台棒磨机在16点以后多峰停机。1月份,首钢矿业公司水厂铁矿光伏电量消纳率完成69.92%,切实降低了电价。 (王惠颖)
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